型号: | AMB100 |
---|---|
品牌: | AMB/安邦信 |
原产地: | 中国 |
类别: | 电子、电力 / 变频器 |
标签︰ | 变频器 , 风机变频 , 风机节能 |
单价: |
-
|
最少订量: | 1 件 |
最后上线︰2018/04/27 |
风机变频节能改造设计原理
风机风量的控制多采用调节进口阀门和出口阀门方式。
1.风机多采用调节进口阀门
根据流体力学理论,电机轴功率P和风量Q、压力H之间的关系为:
P=K*H*Q/η
其中K为常数; η为效率。
它们与转速N之间的关系为:
Q1/Q2=N1/N2
H1/H2=(N1/N2)2
P1/P2=(N1/N2)
2. 风门控制风机节电率计算:
2.1 根据系统的额定数据计算出电机功率因子 cosφ
Pe = ×Ue×Ie×cosφ
cosφ= Pe/ /Ue/Ie
2.2 风机工频时实际消耗的功率 计算:
高温风机的工频实际运行电流为 A,可得:= ×U1×I1×cosφ
节电率计算:
该风机现运行中采用风门控制,风门开度位置发生器显示A%,由于没有更加详细的运行数据显示实际应用中需要风机的出力大小,根据经验数据,风门开度在50%左右时,风机的出风量大约在风机额定风量的70%左右,计算中根据此数据进行估算,存在一定误差;
根据流体力学相似定律,变频前后功率比为:ηP=(转速比)3/η1 =(风量比)3/η1
其中:变频装置效率η1=0.96,风机效率修正系数η2=0.8.由此可得变频后达到同等工况时,电机消耗的网侧功率 约为:*(如Pe=22)
=Pe×ηP =22kW×(70%)3/0.96/0.8
变频后相对于原工频挡板调节时节省的电量约为:
= P工频- 该风机变频前后节电率为:
=( / P工频)×100%
图中曲线1为风机在恒速下压力H和流量Q的特性曲线,曲线2是管网风阻特性(阀门开度为100%)。假设风机在设计时工作在A点的效率最高,输出风量Q1为100%,此时的轴功率P1=Q1*H1与面积AH10Q1成正比。
根据工艺要求,当风量需从Q1减少到Q2(例如70%)时,如采用调节阀门的方法相当于增加了管网阻力,使管网阻力特性变到为曲线3,系统由原来的工况A点变到新的工况B点运行,由图中可以看出,风压反而增加了,轴功率P2与面积BH20Q2成正比,减少不多。
如果采用变频调速控制方式,将风机转速由N1降到N2,根据风机的比例定律,可以画出在转速N2下压力H和流量Q特性如曲线4所示,可见在满足同样风量Q2的情况下,风压H3将大幅度降低,功率P3(相等于面积CH30Q2)也随着显著减少,节省的功率△P=△HQ2与面积BH2H3C成正比,节能的效果是十分明显的。
由流体力学可知,风量Q与转速的一次方成正比,风压H与转速的平方成正比,轴功率P与转速的立方成正比,当风量减少,风机转速下降时,起功率下降很多
例如风量下降到80%,转速也下降到80%时,则轴功率下降到额定功率的51%;如风量下降到50%,功率P可下降到额定功率的13%,当然由于实际工况的影响,节能的实际值不会有这么明显,即使这样,节能的效果也是十分明显的。
因此在有风机、水泵的机械设备中,采用变频调速的方式来调节风量和流量,在节能上是一个最有效的方法。
风机变频节能改造技改效果:赤峰远联钢铁有限责任公司改造前项目年耗电量18961.6万KWH;年耗标煤量62573.28吨/年。节能改造项目建设完成,综合节电率达到25%,年节省电量是2708.26万KWH,节省标煤量8937.246吨/年;仟亿达科技预计可帮助赤峰远联钢铁有限责任公司每年节省电费1489.543万元/年。